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轮胎式龙门起重机“油改电”能耗测试及分析*
0 引言
轮胎式龙门起重机 ( 以下简称 RTG) 以柴油发电机作为动力,具有灵活转场的优点,但同时也存在能耗高的缺点。RTG “油改电”是指用电力驱动来代替原来用柴油驱动,使得 RTG 既利用电力清洁能源环保低耗的优点,又保留灵活转场的优点[1,2]。
近年随着全球燃油价格飞涨,各国对环保、节能要求的不断提高,国内外都在积极推进 RTG“油改电”技术的研究。刘洪波等[3]以及周家海等[4]对 RTG “油改电”的主要 3 种方式 ( 电缆卷筒、低架滑触线和高架滑触线) 进行了研究; 并重点对低架滑触线油改电技术进行探讨,分析了直流及交流 2 种供电方式的优缺点[5]; 大连海事大学的吕靖教授团队以某港集装箱码头为例,深入研究了 RTG “油改电”技术的选型方法[6]; 在“油改电”技术的基础上,Sang-Min Kim 等[7],以及 Chunhc Chang 等[8]对于 RTG 利用超级电容技术达到进一步节能减排进行了深入的研究,FlynnM. M 等[9]提出可以用飞轮储能技术对 RTG 进行“油改电”的改造,以便达到进一步节能减排的目地; 大连海事大学的曾庆成教授团队对 RTG “油改电”碳排放量核算方法及效益分析方法进行了深入研究[10]; 赵德栋等则对 RTG “油改电”涉及到的起重机检验问题展开了研究[11]。
RTG “油改电” 的实际节能效果如何,我院以某港 “油改电”后的 RTG 为研究对象,对其开展改造前后的能耗测试研究。
1 某港 RTG “油改电”工作概况某港某集装箱堆场共有 32 台 RTG,在 2012 年陆续完成了 “油改电”。RTG “油改电”工作主要是选取合适的馈电装置,目前 RTG 馈电装置的供电方式主要有电缆卷筒、高架滑触线和低架滑触线 3 种。该港结合该堆场布局及现有 RTG 性能特点,在对 3 种供电方式论证和比较的基础上,*终选择了低架滑触线供电方式,图 1 为低架滑触线供电方式图。在堆场内架设刚性低架滑触线,并在 RTG 两侧安装取电小车,市电通过电缆接到滑触线上,取电小车沿滑触线与 RTG 同步移动,市电通过取电小车供电到 RTG。当 RTG 在堆场作业时,所需的动力由市电从滑触线输送到 RTG,当 RTG 需要转场到其他堆场箱区作业时,改由保留的柴油发电机组提供动力进行转场操作。当到达新的场桥作业区后,停止柴油发电机组,切换到市电进行作业运行。
2 测试方案
根据该港的委托,结合人员、设备等资源情况,针对该港“油改电”的 RTG 制定了相应的能耗测试方案。为使测试数据具有代表性,随机选取 3 台 RTG ( 自编号分别为 7 号、8 号和 9 号) 用于对比测试。参照年度作业箱的平均质量,选取 3个 21 t 试验箱,加上吊具等质量 9 t,总载荷为300 kN,分别测试其单箱作业的耗电量及耗油量。
2. 1 测试方法
测量耗电量所用的仪器为三相电能质量测试仪 Fluke1750、电能分析软件 FPA 2. 1 等。三相电能质量分析仪接入点为 RTG 供电出线柜,图 2 为三相电能质量测试仪接线图。
根据经验,每台 RTG 完成该耗油量测试大概耗油 40 L,而其自带的油量刻度计精度只能达到± 2 L,远不能达到测试所要求 ± 10 mL 的精度。所以,在进行耗油量测试时,每台 RTG 配备 3 个量程为 20 L 的计量油桶,预先准备 60 L 柴油,将进回油管从自带油箱中拔出,接在计量油桶里,测试完毕后,再由量程为 5 L 的量杯测出剩余油量,即可得出其实际耗油量,采用该方法能确保测试精度达到 ± 10 mL。
2. 2 测试工况
2. 2. 1 测试工况动作分解
为了*大程度地模拟实际工况,测试工况主要可分解为收箱、发箱和大车行走 3 个动作。图3、图 4 分别为收箱示意图和发箱示意图,该箱区共分为 7 列,*左列为拖车道,考虑全年平均吊箱跨度为 4 列,所以,试验箱在拖车道与第 4 列之间吊运。拖车道中集装箱卡车用于模拟实际作业时的集装箱卡车,以增加起箱和落箱时的难度。
该堆场 RTG 设计能力均为堆五过六,考虑全年平均堆箱高度为 3. 4 箱,所以,第 4 列会预备 3 层集装箱。第 1 列到第 3 列预备 3 层集装箱,主要作用
一是为了体现全年平均堆箱高度; 二是防止测试过程中司机偷懒,走捷径完成收箱和发箱动作。由于第 5 列和第 6 列与测试过程无关,所以,就无需准备集装箱,各动作具体方案如下。
1) 收箱
小车位于拖车道上方→吊具下降对位着箱→吊具闭锁→吊箱起升→小车前行到第 4 列→吊具下降对位着箱→吊具开锁→吊具起升→小车后行到拖车道→小车前行到第 4 列,准备下一步的发箱。图 3 为收箱示意图。
2) 发箱
吊具位于第 4 列上方→吊具下降着箱→吊具闭锁→吊箱起升→小车退回拖车道→吊具下降对位着箱→吊具开锁→吊具起升到拖车道上方→小车前行到第 4 列→小车后行到拖车道,准备下一步的收箱。图 4 为发箱示意图。
3) 大车行走
大车往前行走 3 m,再返回到测试箱位,每次行走 6 m,该动作主要是为了模拟实际工况中的大车行走过程。
2. 2. 2 测试工况说明
分别以柴油发电机组和市电电网为动力的作业工况测试。
1) 测试开始前场桥开到测试箱位,小车位于拖车道上方,准备收箱动作;
2) 整个测试过程按收箱—发箱的顺序循环进行,1 次收箱和 1 次发箱均计为 1 次吊箱操作;
3) 整个测试过程持续 2 h,每次测试每台场桥需完成 30 箱次操作量,即吊箱速度为 15 箱次/h,该速度与实际作业速度相近;
4) 每依次完成 1 次收箱和 1 次发箱动作后,则进行 1 次大车行走动作,整个测试过程需完成
15 次大车行走动作;
5) 30 次吊箱必须在 2 h 内完成,如果没完成,则需重新进行测试;
6) 如 30 次吊箱在 2 h 内完成,对于以柴油发电机组为动力的作业工况测试,则让柴油发电机组保持怠速状态,直到完成 2 h 的测试时间。对于以市电为动力的作业工况测试,则让场桥停止一切动作,测试结束;
7) 测试结束,记录总耗油量和总耗电量。
3 测试结果
3. 1 测试统计
为了使测试结果具有代表性,将 7 号、8 号和9 号 RTG 的能耗测试数据进行汇总计算平均能耗量,表 1 为 3 台 RTG 平均能耗表。
3. 2 结果分析
“油改电”主要有 2 大目标,即节约成本和减少污染。由于柴油价格和工业用电价格一直在波动,本文取当前柴油平均价格 7. 00 元/L 和工业用电平均价格每千瓦时 1. 20 元进行成本分析。污染指标则主要以 CO2 排放量为准,其换算标准为: 1kW·h = 0. 000 122 9 t 标煤,1 L 柴油 = 0. 001 253106 t 标煤,1 t 标煤 = 2. 101 0 t CO2[12]。表 2 为 3台 RTG 平均能耗折算表。
4 结论
1) 在设计的测试工况下,柴油发电单箱平均能耗为 1. 42 L,市电单箱平均能耗为 1. 70 kW·h;
2) 柴油发电单箱平均耗费资金 9. 94 元,市电单箱平均耗费资金 2. 04 元,市电相对柴油发电单箱平均节约 79. 5% ;
3) 柴油发电单箱平均排放 CO2 为 3. 74 × 10 - 3t,市电单箱平均排放 CO2 为 4. 39 × 10 - 4 t,市电相对柴油发电单箱平均少排放 88. 3% 。
根据测试结果,可知 RTG 经 “油改电”后,能节约大量能源,降低企业成本,同时减少 CO2排放量。该测试方法尽管能较真实地模拟实际工况,但与实际工况可能有一定差别,为了获得更真实的数据,可以继续改进测试工况,或直接以实际工况为研究对象,进行长期监测。